Nella prima parte di questo tutorial relativo alla gestione di un plastico digitale DCC con Arduino, abbiamo imparato come realizzare una centralina DCC.
Nel video vi spiegavo che il motor shield scelto ha una potenza limitata, sufficiente per alimentare 2-3 locomotive o un plastico di piccole dimensioni. Per fornire più potenza al nostro plastico, possiamo collegare uno o più booster aggiuntivi.
Nel video di oggi, impariamo come realizzare un booster utilizzando un motor driver molto potente (fino a 43A!) basato sugli integrati BTS7960 e come controllare il tutto tramite una scheda (BoosterBoard) basata su Arduino.
Grazie a PCBWay che ha sponsorizzato questo progetto ho potuto realizzare gli ottimi circuiti stampati della scheda e mettere a disposizione direttamente sul loro sito la possibilità per tutti di acquistarli.
Vi lascio al video, buona visione!
Ciao Luca, ho provarto a contattarti tramite “contatti”, ma non invia, continuano a girare le due frecce in tondo.
Ciao Walter
ciao Walter… temo sia stato qualcosa di temporaneo perché ho appena provato e funziona… eventualmente scrivimi a luca”chiocciola”dentella.it
Olá Luca.
Montei um Booster Board , porém, não estou conseguindo carregar o Sketch. Na verificação no Arduino , o mesmo da diversos erros.
which errors do you get? Did you follow the instruction on github (how to properly connect a serial adapter…)?
Olá Luca.
Esta é a primeira mensagem de erro:
Usando a biblioteca DallasTemperature na versão 3.9.0 na pasta: C:\Users\JoséFernando\Documents\Arduino\libraries\DallasTemperature
Usando a biblioteca RotaryEncoder na versão 1.3.0 na pasta: C:\Users\JoséFernando\Documents\Arduino\libraries\RotaryEncoder
Usando a biblioteca LiquidCrystal na versão 1.0.6 na pasta: C:\Users\JoséFernando\Documents\Arduino\libraries\LiquidCrystal
exit status 1
stray ‘\303’ in program
Jose, it seems your source code has invalid characters (\303), did you copy/paste it from github? be sure to use a git client to fetch it or download the repo in a zip file.